近年来,河南赊店酒业有限公司在积极开拓市场的同时,不断强化内部管理,狠抓节能降耗,实施科技创新,向节能减排要效益。他们对现有产业进行资源合理配置,对全公司的能量系统进行优化来提高效益,节能效果显著。今年两大主导产业(白酒、酒精)产销两旺,销售形势喜人,各项经济指标稳步上升,销量与去年同期增长35%,销售收入与去年同期增长55%,白酒吨值净增1800多元,增幅22.5%
今年前6个月,面对全国酒精市场形势严峻,粮食价格高,而酒精价格低的现状。他们提出了“节约能源和资源、减少排放、改进工艺、实施能量系统优化”措施,转变经济增长方式。
赊店酒业有限公司现有年产5万吨的酒精生产线和配套的5万吨的高蛋白饲料生产线、3000千瓦/时的热电站,由于设备运行时间长,能耗高,不节能,部分设备长期处于“大马拉小车”的状态。因此,他们投资1000多万元对酒精生产系统进行能量系统优化技术改造,搞好节能减排。具体措施是: 一是对酒精生产工艺进行改造。酒精生产原来一直采用传统生产工艺—高温蒸煮法,耗能高、安全性差、设备利用率低、出酒率低。本次改造采用国家提倡的喷射液化双酶法中低温蒸煮工艺,设备利用率高,能耗低,出酒率高;二是对电机系统进行改造。目前系统在用电器都是老式装置,变配电及电力动力设施都是80代的不节能设备,系统耗电2500千瓦/时左右,部分高压电机在实际运行的过程中,长期处于“大马拉小车”状态,造成能源浪费,同时影响生产的安全、可靠、稳定运行。增加先进的变频节电装置,可以使普通异步电动机实现无级调速;启动电流小,减少电源设备容量;同时对电机具有保护功能,降低电机的维修费用,具有显著的节电效果,年可节电10%--15%;三是对供用气系统改造。目前吨酒精耗蒸汽5.5吨,吨饲料耗蒸汽3.5吨(国内最好水平分别是3.5吨、2.5吨),能耗高。采用蒸发回用新工艺,使清液循环回用与DDGS饲料系统有机结合,提高饲料得率由75%到95%以上,解决饲料因蒸发造成运行负荷大、用气量大、得率低等问题,改造后吨酒精耗蒸汽3.5吨,下降2吨,吨饲料耗蒸汽2.7吨,下降0.8吨;四是对工业锅炉改造。目前使用的几台锅炉都是普通的链条式锅炉,煤耗高不节能,本次购置新型节能循环硫化床锅炉,降低能源消耗,年节煤率达到10%。
实施能量系统优化改造后,节能效果明显增加。年节能(折标煤)量15000余吨,节约燃煤800余万元。节能效果显著。